【壓縮機網】近日,雙馬一礦通過引進一級能效雙級壓縮空壓機,對比原有空壓機累計年節約電量42.64萬千瓦時,節約電費超23.87萬元,減少二氧化碳排放243.17噸,以技術革新跑出降本增效、綠色轉型“加速度”。

空氣壓縮機被譽為礦井生產“工業心臟”,其能效直接影響生產成本和綠色發展。該礦原有的SA250A空壓機自2011年投用以來,長期高負荷運行導致設備老化、性能衰減。經專業檢測,該設備比功率達7.2 kW/(m?/min),能效僅為GB19153-2019標準三級,排氣量從額定42m?/min降至30.8m?/min,高能耗、低產出、維護成本攀升成為制約生產的突出瓶頸。

隨著井下巷道延伸、生產用氣需求增長,原有設備已難以保障穩定供風。經深入現場,全面摸排運行環境、設備工況與用氣需求,精準診斷癥結:老舊單級壓縮主機磨損嚴重、螺桿間隙增大、氣體泄露,是能效低下的核心原因。該礦機電管理科優化方案,不搞“一刀切”淘汰,而是立足性價比與實用性,確定新增雙級壓縮空壓機+系統優化的改造路徑。掛圖作戰、高效施工,僅用15天完成兩臺SAT72G雙級壓縮空壓機、兩臺SA250A空壓機的安裝與系統調試,快速實現系統投運。
新增設備經嚴格實測交出亮眼答卷:新機組比功率降至5.15kW/(m?/min),較舊機降低28.47%,一舉邁入國家一級能效行列;按年運行8000小時、電價0.56元/度測算,年節約電費23.87萬元,真正實現“花小錢、辦大事、快見效”。

此次引進新設備,不僅破解了老舊設備能效高、供氣不足的難題,更驗證了雙級壓縮技術在煤礦領域的節能實效,為存量設備綠色升級提供可復制、可推廣的實踐樣本。雙馬一礦將持續以技術創新為引擎,向節能要效益、向綠色要發展,把技改成果轉化為經營實效,以高效低碳動能助力礦井高質量發展。
【壓縮機網】近日,雙馬一礦通過引進一級能效雙級壓縮空壓機,對比原有空壓機累計年節約電量42.64萬千瓦時,節約電費超23.87萬元,減少二氧化碳排放243.17噸,以技術革新跑出降本增效、綠色轉型“加速度”。

空氣壓縮機被譽為礦井生產“工業心臟”,其能效直接影響生產成本和綠色發展。該礦原有的SA250A空壓機自2011年投用以來,長期高負荷運行導致設備老化、性能衰減。經專業檢測,該設備比功率達7.2 kW/(m?/min),能效僅為GB19153-2019標準三級,排氣量從額定42m?/min降至30.8m?/min,高能耗、低產出、維護成本攀升成為制約生產的突出瓶頸。

隨著井下巷道延伸、生產用氣需求增長,原有設備已難以保障穩定供風。經深入現場,全面摸排運行環境、設備工況與用氣需求,精準診斷癥結:老舊單級壓縮主機磨損嚴重、螺桿間隙增大、氣體泄露,是能效低下的核心原因。該礦機電管理科優化方案,不搞“一刀切”淘汰,而是立足性價比與實用性,確定新增雙級壓縮空壓機+系統優化的改造路徑。掛圖作戰、高效施工,僅用15天完成兩臺SAT72G雙級壓縮空壓機、兩臺SA250A空壓機的安裝與系統調試,快速實現系統投運。
新增設備經嚴格實測交出亮眼答卷:新機組比功率降至5.15kW/(m?/min),較舊機降低28.47%,一舉邁入國家一級能效行列;按年運行8000小時、電價0.56元/度測算,年節約電費23.87萬元,真正實現“花小錢、辦大事、快見效”。

此次引進新設備,不僅破解了老舊設備能效高、供氣不足的難題,更驗證了雙級壓縮技術在煤礦領域的節能實效,為存量設備綠色升級提供可復制、可推廣的實踐樣本。雙馬一礦將持續以技術創新為引擎,向節能要效益、向綠色要發展,把技改成果轉化為經營實效,以高效低碳動能助力礦井高質量發展。


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