【壓縮機網】華中公司于集團內首次實現壓縮機輔機國產雙冗余PLC控制技術突破完成川氣東送湖北段6座壓氣站20臺空壓機改造通過自主控制技術,解決長期運行痛點。

——改造背景——
邁向智慧管網升級核心保障
空壓機機組是天然氣長輸管道壓縮機組的關鍵輔機,為儀表控制、閥門驅動及微正壓隔離防爆等關鍵功能提供穩定氣源,其可靠性直接影響壓縮機運行安全與穩定。

為進一步提升管網運行的整體性能和智能化水平,現對沿線6座壓氣站的空壓機系統開展升級改造。本次改造將重點提升系統可靠性、協同性與智能化水平,通過系統性技術升級,為天然氣安全穩定輸送構建更加智能、高效的輔機保障體系。
——改造中——
雙核驅動攻關,國產方案攻克關鍵技術
技術攻關隊以“國產化、智能化”為攻關方向,系統性推進改造,其中兩大核心技術突破尤為關鍵:
01 國產“雙冗余”PLC,控制系統自主可控
這是本次改造最核心的技術突破!針對原進口PLC停產、功能單一以及受制于國外技術的痛點,攻關隊創新性落地小型雙冗余PLC架構,實施國產化替代戰略,全面替代西門子進口PLC。
無縫接管不中斷
主備PLC通過專用網絡實時同步程序、設備狀態和過程數據,其中任一PLC故障時,備用PLC設備毫秒級無縫接管,避免因控制單元故障導致的空壓機中斷;
斷電記憶護工況
新增故障/斷電記憶功能,重啟后能精準還原運行參數,無需重新調試,大幅縮短停機時間;
國產化自主可控
不僅擺脫了對進口PLC設備的依賴,更降低了后期維護成本,構建了核心技術自主可控的安全防線。
02 智能控制邏輯,賦予空壓機“思考協作”能力
技術攻關隊自主研發了壓力聯動控制、機組自動輪換及失電再啟控制三大核心控制邏輯。同時,針對部分型號舊機組不能經由通訊啟動的問題,通過增加機組通訊模塊以及相應聯控邏輯實現了舊機組的遠程控制,讓20臺機組實現“自協同、自適應”運行:
1 壓力聯動控制邏輯
結合外部高精度壓力傳感器,基于模糊控制算法設定7.2-8.2Bar智能閾值。當氣罐壓力低于6.9Bar時,備用機自動啟動;待壓力回升至7.6Bar時,備用機延時停機,既保障了供氣穩定,又大幅減少了備用機啟停次數,降低了電網負荷波動和能耗。
2 機組自動輪換邏輯
系統按機組運行時長智能分配工作任務,均衡耗材損耗,避免單臺機組過度運行導致的故障高發,延長設備整體使用壽命。
3 失電再啟控制邏輯
空壓機斷電后恢復供電時,我們為控制器設定了以下自啟動邏輯:當設備處于自動模式、無故障報警、無急停觸發,且系統壓力低于啟動設定值時,控制器經預設延時自動重啟。
——改造后——
多重成效凸顯,樹立行業升級新標桿
本次改造實現了空壓機組安全、效率及自主性的全面升級。

效益綜合化:供氣連續性保障率達100%,人員現場工作量降低了約60%,維護成本下降約30%。系統實現從“人工監督”到“遠程監控”的跨越,為行業智能化升級樹立了實踐標桿。
技術自主化:核心控制單元實現了100%國產替代,相關控制邏輯已獲軟件著作權,形成了可復制、可推廣的“華中方案”。
診斷精準化:自研故障診斷程序可精準識別20余種常見故障類型,直達問題根源,運維響應效率提升了近80%,徹底告別依賴人工經驗的傳統排查模式。
方案柔性化:針對各站空間、供電、設備代際差異,提供多套定制方案,涵蓋緊湊布局、雙電源防晃電、舊設備適配等,確保改造兼容并濟、安全落地。
系統一體化:一方面打通了利川、潛江等站新舊設備與干燥塔系統的連鎖啟停,梳理了老舊機組通訊地址,順利實現“一鍵啟停、自動聯動”的操作目標;另一方面通過集約化冗余控制器預留標準化數據拓展接口,為系統后期精細化管控升級預留了空間。

改造后的系統同時支持歷史數據查詢與趨勢分析,便于運維人員及時掌握壓力波動規律;聯控邏輯優化后,空壓機可根據管網壓力自動啟停與加卸載,提升系統響應速度與能效水平,所有改造點均已完成現場調試與72小時連續運行驗證。
此次改造不僅是單一設備的升級,更是集團在推進核心技術國產自主化、運維管理數字化道路上的一次成功實踐。未來,華中公司將持續推動創新成果轉化,為保障國家能源安全貢獻更堅實的技術力量。
【壓縮機網】華中公司于集團內首次實現壓縮機輔機國產雙冗余PLC控制技術突破完成川氣東送湖北段6座壓氣站20臺空壓機改造通過自主控制技術,解決長期運行痛點。

——改造背景——
邁向智慧管網升級核心保障
空壓機機組是天然氣長輸管道壓縮機組的關鍵輔機,為儀表控制、閥門驅動及微正壓隔離防爆等關鍵功能提供穩定氣源,其可靠性直接影響壓縮機運行安全與穩定。

為進一步提升管網運行的整體性能和智能化水平,現對沿線6座壓氣站的空壓機系統開展升級改造。本次改造將重點提升系統可靠性、協同性與智能化水平,通過系統性技術升級,為天然氣安全穩定輸送構建更加智能、高效的輔機保障體系。
——改造中——
雙核驅動攻關,國產方案攻克關鍵技術
技術攻關隊以“國產化、智能化”為攻關方向,系統性推進改造,其中兩大核心技術突破尤為關鍵:
01 國產“雙冗余”PLC,控制系統自主可控
這是本次改造最核心的技術突破!針對原進口PLC停產、功能單一以及受制于國外技術的痛點,攻關隊創新性落地小型雙冗余PLC架構,實施國產化替代戰略,全面替代西門子進口PLC。
無縫接管不中斷
主備PLC通過專用網絡實時同步程序、設備狀態和過程數據,其中任一PLC故障時,備用PLC設備毫秒級無縫接管,避免因控制單元故障導致的空壓機中斷;
斷電記憶護工況
新增故障/斷電記憶功能,重啟后能精準還原運行參數,無需重新調試,大幅縮短停機時間;
國產化自主可控
不僅擺脫了對進口PLC設備的依賴,更降低了后期維護成本,構建了核心技術自主可控的安全防線。
02 智能控制邏輯,賦予空壓機“思考協作”能力
技術攻關隊自主研發了壓力聯動控制、機組自動輪換及失電再啟控制三大核心控制邏輯。同時,針對部分型號舊機組不能經由通訊啟動的問題,通過增加機組通訊模塊以及相應聯控邏輯實現了舊機組的遠程控制,讓20臺機組實現“自協同、自適應”運行:
1 壓力聯動控制邏輯
結合外部高精度壓力傳感器,基于模糊控制算法設定7.2-8.2Bar智能閾值。當氣罐壓力低于6.9Bar時,備用機自動啟動;待壓力回升至7.6Bar時,備用機延時停機,既保障了供氣穩定,又大幅減少了備用機啟停次數,降低了電網負荷波動和能耗。
2 機組自動輪換邏輯
系統按機組運行時長智能分配工作任務,均衡耗材損耗,避免單臺機組過度運行導致的故障高發,延長設備整體使用壽命。
3 失電再啟控制邏輯
空壓機斷電后恢復供電時,我們為控制器設定了以下自啟動邏輯:當設備處于自動模式、無故障報警、無急停觸發,且系統壓力低于啟動設定值時,控制器經預設延時自動重啟。
——改造后——
多重成效凸顯,樹立行業升級新標桿
本次改造實現了空壓機組安全、效率及自主性的全面升級。

效益綜合化:供氣連續性保障率達100%,人員現場工作量降低了約60%,維護成本下降約30%。系統實現從“人工監督”到“遠程監控”的跨越,為行業智能化升級樹立了實踐標桿。
技術自主化:核心控制單元實現了100%國產替代,相關控制邏輯已獲軟件著作權,形成了可復制、可推廣的“華中方案”。
診斷精準化:自研故障診斷程序可精準識別20余種常見故障類型,直達問題根源,運維響應效率提升了近80%,徹底告別依賴人工經驗的傳統排查模式。
方案柔性化:針對各站空間、供電、設備代際差異,提供多套定制方案,涵蓋緊湊布局、雙電源防晃電、舊設備適配等,確保改造兼容并濟、安全落地。
系統一體化:一方面打通了利川、潛江等站新舊設備與干燥塔系統的連鎖啟停,梳理了老舊機組通訊地址,順利實現“一鍵啟停、自動聯動”的操作目標;另一方面通過集約化冗余控制器預留標準化數據拓展接口,為系統后期精細化管控升級預留了空間。

改造后的系統同時支持歷史數據查詢與趨勢分析,便于運維人員及時掌握壓力波動規律;聯控邏輯優化后,空壓機可根據管網壓力自動啟停與加卸載,提升系統響應速度與能效水平,所有改造點均已完成現場調試與72小時連續運行驗證。
此次改造不僅是單一設備的升級,更是集團在推進核心技術國產自主化、運維管理數字化道路上的一次成功實踐。未來,華中公司將持續推動創新成果轉化,為保障國家能源安全貢獻更堅實的技術力量。


網友評論
條評論
最新評論